重介淺槽分選機(jī)源頭廠家如何在生產(chǎn)過程中減低成本?
發(fā)布時(shí)間:2025-11-10 09:28:51??來源:彼德斯(石家莊)礦業(yè)設(shè)備進(jìn)出口有限公司
重介淺槽分選機(jī)源頭廠家在生產(chǎn)過程中降低成本,可從優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)、改進(jìn)介質(zhì)回收系統(tǒng)、提升管理效率四個(gè)核心方向入手,具體措施及效果如下:
一、優(yōu)化工藝設(shè)計(jì),減少無效損耗
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選前脫泥工藝
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原理:原煤中細(xì)泥含量高易導(dǎo)致介質(zhì)系統(tǒng)壓力增大,磁選機(jī)處理能力不足時(shí)會(huì)造成介質(zhì)流失(跑介)。
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措施:在入選前通過脫泥篩脫除大部分細(xì)泥,減少細(xì)粒介質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng)。例如,采用*弛張篩將脫粉粒度降至3mm,篩分效率達(dá)85%,既降低介質(zhì)消耗,又減輕煤泥水系統(tǒng)負(fù)荷。
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效果:內(nèi)蒙古某礦通過此工藝,將重介淺槽分選下限從13mm降至8mm,減少末煤重介旋流器入選量,年節(jié)省介質(zhì)成本超10萬元。
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合理設(shè)置篩孔尺寸
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問題:脫泥篩篩孔過小(如3mm)會(huì)將3-13mm物料送入淺槽,增加分選難度;篩孔過大則細(xì)泥脫除不徹底。
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措施:篩孔尺寸與重介淺槽分選下限一致(如13mm),或采用干式+濕式分級篩分合并作業(yè),簡化流程。
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效果:某選煤廠合并環(huán)節(jié)后,減少末精煤離心脫水機(jī)使用,廠房高度降低20%,投資節(jié)省15%。
二、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),延長使用壽命
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關(guān)鍵部件優(yōu)化
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案例:中煤第七十二工程有限公司研發(fā)可拆卸聚氨酯塊滑道,金屬主體與聚氨酯塊通過螺栓連接,磨損后僅需更換聚氨酯塊,成本降低40%;內(nèi)置磨損檢測組件,檢修效率提升50%。
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效果:某廠應(yīng)用后,滑道更換周期從3個(gè)月延長至1年,年維護(hù)成本減少8萬元。
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動(dòng)態(tài)檢查與密封防護(hù)
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措施:定期緊固淺槽底板及滑道螺絲,焊補(bǔ)漏料管道;在脫介篩入料口安裝防濺料升降式密封罩,防止介質(zhì)飛濺。
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效果:某廠通過此措施,年回收介質(zhì)粉12噸,直接節(jié)省成本3.6萬元。
三、改進(jìn)介質(zhì)回收系統(tǒng),提高利用率
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磁選機(jī)升級
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措施:在高密度區(qū)安裝雙滾筒磁選機(jī),分開處理矸石與中精煤稀階段,減少介質(zhì)流失。
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效果:某廠升級后,介質(zhì)回收率提高至98%,年節(jié)省介質(zhì)采購成本20萬元。
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分流與噴水控制
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措施:根據(jù)原煤性質(zhì)調(diào)整分流量,控制懸浮液中煤泥含量;優(yōu)化脫介篩噴水管,保證噴水壓力達(dá)標(biāo)的同時(shí)減少用量。
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效果:某廠通過此措施,介耗從1.2kg/t降至0.8kg/t,年節(jié)省介質(zhì)成本15萬元。
四、提升管理效率,降低隱性成本
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遠(yuǎn)程控制與自動(dòng)化
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案例:某廠通過自制刮板和遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)介質(zhì)密度穩(wěn)定運(yùn)行,減少人工調(diào)節(jié)頻次。
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效果:年節(jié)省人工成本5萬元,同時(shí)避免因密度波動(dòng)導(dǎo)致的分選效率下降。
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小改小革與技術(shù)創(chuàng)新
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案例:朱家峁煤礦洗煤廠通過加裝分煤板優(yōu)化入料分布,使鏈條和刮板壽命提升25%,年節(jié)約采購成本4.8萬元。
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啟示:鼓勵(lì)員工提出“金點(diǎn)子”,通過低成本改造解決生產(chǎn)痛點(diǎn)。
五、綜合案例:內(nèi)蒙古塔然高勒礦區(qū)選煤廠
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背景:設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力6.00Mt/a,入選煤以不黏煤為主。
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改進(jìn)措施:
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利用*弛張篩進(jìn)行8mm分級篩分,將重介淺槽分選下限降至8mm;
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末煤暫不分選,僅預(yù)留分選場地;
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煤泥采用隔膜壓濾機(jī)回收。
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效果:
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減少末煤重介旋流器入選量,年節(jié)省設(shè)備運(yùn)行成本30萬元;
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簡化工藝流程,廠房體積縮小15%,投資節(jié)省500萬元。